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      尾礦干排
      PROCESS

      尾礦干排工藝

      【工藝介紹】:利用多種脫水設(shè)備將尾礦漿進(jìn)行多級脫水,以形成含水率低、易沉淀固化和可堆存礦渣進(jìn)行干式堆存的工藝方法。尾礦干排工藝緩解了尾礦庫庫容壓力、減少了尾礦庫安全隱患,同時(shí)也增加了尾礦再利用手段。

      【應(yīng)用領(lǐng)域】:鑫海尾礦干排系統(tǒng)主要用于選礦廠尾礦的濃縮、脫水工藝,達(dá)到尾礦干堆的目的,從而避免環(huán)境污染,是實(shí)施綠色礦山的必選工藝。

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      工藝介紹

      尾礦干排工藝

      尾礦漿經(jīng)渣漿泵送至水力旋流器進(jìn)行濃縮和分級,其中沉砂進(jìn)入高效高頻脫水篩進(jìn)行脫水處理,溢流進(jìn)入高效化改造濃縮機(jī)濃縮。經(jīng)脫水篩處理后的粗粒尾礦直接由運(yùn)輸機(jī)送至料場堆存,經(jīng)濃縮機(jī)處理后的尾礦進(jìn)入壓濾機(jī)壓濾脫水,濾餅自動(dòng)卸到運(yùn)輸機(jī)送至料場堆存。

      尾礦干排設(shè)備(一)

      鑫海尾礦干排設(shè)備主要由水力旋流器、高效化改造濃縮機(jī)高效高頻脫水篩、廂式壓濾機(jī)構(gòu)成。
      濃縮脫水型水力旋流器的上部設(shè)置了一個(gè)虹吸裝置,下部設(shè)置魚尾裝置,通過調(diào)整虹吸裝置來調(diào)整底流濃度的大小,一般可調(diào)整到75%左右,使尾礦干排工藝所需的濃縮機(jī)等后續(xù)設(shè)備投資大量減少;
      高效深錐多錐濃縮機(jī)內(nèi)裝有傾斜板,增加了濃縮機(jī)的沉降面積,使?jié)饪s機(jī)的沉降面積增大8倍以上,提高底流濃度和處理能力。

      尾礦干排設(shè)備(二)

      高頻高效脫水篩采用獨(dú)特的篩板結(jié)構(gòu),加上電機(jī)的多頻振動(dòng),不僅使礦漿顆粒不易穿過篩孔,而且脫水效率更高;
      廂式壓濾機(jī)有箱式壓濾機(jī)和板框壓濾機(jī)兩種,采用高壓強(qiáng)脫水,過濾后干渣含水率達(dá)到8%以下。

      尾礦干排工藝優(yōu)勢

      尾礦脫水效果好:運(yùn)用三種高效脫水設(shè)備依次脫水:鑫海濃縮型水力旋流器+高效深錐濃密機(jī)+高效多頻脫水篩,使最終含水率低于20%,實(shí)現(xiàn)干式排放。
      工藝運(yùn)行成本低:尾礦干排工藝獨(dú)特的設(shè)備組合使設(shè)備投資和土建投資很小,而且鑫海脫水設(shè)備脫水效果好,能耗低,使用壽命大大延長,進(jìn)一步降低運(yùn)行成本。
      使用壽命長:尾礦干排工藝所用設(shè)備內(nèi)襯鑫海耐磨橡膠,耐磨指數(shù)可達(dá)128%,并且可根據(jù)具體礦漿性質(zhì)來襯不同特性的橡膠,適用范圍廣。整條生產(chǎn)線壽命為普通設(shè)備生產(chǎn)線的2倍,大大減少人工維護(hù),運(yùn)營成本至少減少2元/噸以上。

      生產(chǎn)實(shí)例

      自2009年鑫海初次提出尾礦干排工藝后,鑫海已有近百套的實(shí)際施工案例,且成果突出,如山東某長石尾礦經(jīng)鑫海尾礦干排工藝處理后,尾礦充填采空區(qū),實(shí)現(xiàn)零排放,該礦山在2010年獲得"綠色礦山"榮譽(yù)稱號(hào)。

      代表案例:河南某金礦全泥氰化炭漿廠

      鑫海尾礦干排幾乎可適用于所有礦種的脫水要求,某些難處理尾礦也不例外。河南某金礦全泥氰化炭漿廠尾礦漿泥化嚴(yán)重,尾礦量500t/d,濃度為43%左右,不容易沉淀,屬于難脫水性,原來采用漂白粉處理后濕式排放,每年僅漂白粉的使用費(fèi)用就達(dá)165萬元,漂白粉處理有時(shí)不完全,會(huì)對環(huán)境造成危害。

      由于國家對綠色礦石的政策要求,該選廠迫切需要進(jìn)行尾礦的干堆處理,減少環(huán)境污染。然而,該廠負(fù)責(zé)人在全國范圍內(nèi),咨詢了十幾家企業(yè)后,發(fā)現(xiàn)不是技術(shù)水平達(dá)不到,就是整條工藝造價(jià)太高,甚至有廠家給出的尾礦干排預(yù)算居然超過其預(yù)算2倍多。后來該廠負(fù)責(zé)人,在其朋友處聊天時(shí)得知我公司技術(shù)實(shí)力,親自到我廠實(shí)地考證,查看了我公司已經(jīng)做過的尾礦干排現(xiàn)場效果后,全權(quán)委托鑫海公司承擔(dān)此次尾礦干排項(xiàng)目整改。

      鑫海在對該廠實(shí)際尾礦指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)分析后,對其尾礦干排工藝進(jìn)行了因地制宜的工藝設(shè)備調(diào)整,具體采用兩段水力旋流器濃縮分級,底流用鑫海多頻脫水篩脫水,溢流給入一臺(tái)原有濃密機(jī)。經(jīng)過此工藝處理后最終脫水篩篩上物產(chǎn)率在60%左右,含水量小于15%,目前的綜合回水率75%,每噸礦回水0.62m3,完全達(dá)到了尾礦干排的要求,處理每噸礦石的成本僅需1.7元,每年可節(jié)省漂白粉成本165萬元,綜合效益達(dá)到300萬元/年,完全超過了合作方的預(yù)想。

      通過此次合作,對方見證了鑫海的實(shí)力,表示以后再建新項(xiàng)目,增加新設(shè)備,優(yōu)先選擇鑫海。正是這種"成功一個(gè),影響一面,帶動(dòng)全局"的良好的形象為鑫海公司贏得了越來越廣闊的市場,創(chuàng)造了越來越多的機(jī)會(huì)。

      其他代表性案例:

      鑫海尾礦干排案例還很多,我們歡迎廣大用戶到我公司進(jìn)行實(shí)地考查,我們也同樣會(huì)陪同您一起查看我們做過的同類型生產(chǎn)線效果,事實(shí)說明一切:

      • 萊州某冶煉廠-400目85%焙燒氰化尾渣,用該尾礦干排工藝流程后,脫水篩篩上產(chǎn)物含水在13%-14%之間,達(dá)到了干排要求;

      • 內(nèi)蒙古某稀土礦日產(chǎn)尾礦1800噸,采用鑫海尾礦干排工藝后,減少工業(yè)廢水排放量73.8萬m3/年,尾礦含水量14-16%,達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo);

      • 海南某鐵礦日處理尾礦1000噸,尾礦細(xì)度-325目85%以上,采用本工藝流程和設(shè)備進(jìn)行尾礦脫水后尾礦含水率15-17%,達(dá)到了預(yù)期目的。

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