老式濃縮機設(shè)備如何改善效率低問題?
2017-09-14 來源:鑫海礦裝 (23990次瀏覽)
我國,對于一些小舊的礦山還在應(yīng)用較老式的濃縮機設(shè)備,其濃縮效果非常差,是因為早期的選礦設(shè)備設(shè)計的不夠完善,而老式濃縮機的設(shè)計缺陷主要體現(xiàn)在以下幾點,如沉降槽的槽幫較低、內(nèi)部設(shè)有溢流溝、長短刮臂相互交錯等。
那么如何改善老式濃縮機的工作效率呢?下面鑫海礦裝濃縮機研發(fā)專家給你支招,只需針對上述幾根問題進行改善即可。
1、加深沉降槽的槽幫
沉降槽的生產(chǎn)能力本與槽幫高度無關(guān),主要取決于其沉降速度和槽體的沉降面積,但是,實際上濃縮槽內(nèi)的固體顆粒并不是在靜態(tài)液中自由沉降的,顆粒是在下降的過程中,隨著礦漿密度的增大而逐漸減小沉降速度的,當槽中的截面達到臨界速度時,槽幫太淺,很難控制其濃縮效果。所以能在控制澄清度的情況下,適量的增加槽體高度,這樣可提高澄清液溢流速度4-6倍左右,并將5層沉降槽改為3層,抽掉其中的第二、四層,可增加溢流產(chǎn)量30%以上。
2、改善流量控制方式
較早的濃縮機大都采用內(nèi)置溢流溝,與槽頂?shù)拈g距大,有81cm遠,而且還被木板蓋住,所以操作員無法觀察到溢流的情況,長期積累下來,導致溢流溝被淹沒,使溢流失效。改善方法可將老舊濃縮機的出液控制閥改成進液控制,由進液控制閥來控制濃縮產(chǎn)能及濃縮效果,這樣能夠及時的排出上清液,保證溢流溝不被淹沒、堆渣等。
3、改變刮臂結(jié)構(gòu)
老式濃縮機一般都采用兩對工字梁長短刮臂,以十字型安裝,每根刮臂上的刮板之間都留有空間,且長短刮臂上的刮板都相互交錯著,在刮渣的過程中,由于刮渣的阻力非常大,所以每次刮動,渣的移動距離都很小。所以內(nèi)部沉渣須經(jīng)過長臂短臂反復刮,才能將渣漿排出。
若想改善,建議將濃縮機的大小刮臂改成兩根對稱的桁架刮臂,桁架的截面呈三角型,前后刮板間相互重疊10-30mm,刮板高度根據(jù)刮渣量來確定。這種設(shè)計可保證刮臂連續(xù)刮渣,而且重量輕、穩(wěn)定性好、抗彎性能好、運轉(zhuǎn)阻力小。
4、改善排查方式
濃縮機在一般情況下,需每運轉(zhuǎn)兩個月停機掏槽檢查一次,主要是為了清除槽底硬渣減少故障,但是老舊的濃縮機結(jié)構(gòu)設(shè)計的不合理化,很容易使槽底沉渣過多、過密,使刮臂很難刮動,所以需要隨時掏槽清理。
不過我們科通過自動排查裝置來改善沉渣多問題,在濃縮槽底部安裝一套自動測渣排渣系統(tǒng),可根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要自行調(diào)節(jié)排渣系統(tǒng)。