2022-01-28 來源:鑫海礦裝 (1992次瀏覽)
過濾脫水是鐵礦工藝流程中一個重要的環(huán)節(jié),然而在實(shí)際生產(chǎn)中,大多數(shù)選廠會遇到鐵精礦過濾脫水作業(yè)效果不理想的問題。因此,分析鐵精礦過濾脫水效果的影響因素,并探討其解決措施是十分必要的。下面我們分別從影響因素及改善方法兩方面進(jìn)行分析介紹。
礦漿性質(zhì)包括過濾物料的粒度組成和礦漿粘度兩個方面。正常情況下,礦漿粒度大,其間隙大透氣性好,易于過濾脫水,而且過濾機(jī)的生產(chǎn)效率也高。反之,粒度越細(xì),間隙越小,透氣性越差,生產(chǎn)效率則會下降。如果礦漿粒度過細(xì),礦漿則呈稀泥狀,極易堵塞介質(zhì)孔隙或透過介質(zhì)跑掉,形成濾液跑混水,造成金屬流失,生產(chǎn)效率也很低。
真空度的高低是影響過濾脫水效果的一個重要因素。一般而言,真空度高,抽吸水的力大,脫水效果好,精礦水份低。反之,則脫水效果就差,精礦水份就高。過濾機(jī)真空度必須達(dá)到一定的要求,才可能通過介質(zhì)完成抽吸濾液的作業(yè)。
不過,真空度的高低不僅僅是讀表真空度,因?yàn)橛袝r介質(zhì)孔隙堵塞,會造成讀表真空度很高,這是一種假象,是濾布清洗不利造成的。
過濾介質(zhì)的新舊程度對過濾效果和效率有較大影響,一般以中期的過濾效果較好。前期介質(zhì)的孔隙大,微小顆粒易漏掉,濾液跑混水,真空度不高,產(chǎn)品水份大。而后期由于介質(zhì)的孔隙大部分堵塞,雖然過濾機(jī)讀表真空度很高,但實(shí)際上生產(chǎn)效率不高,產(chǎn)品水份同樣較大。
過濾機(jī)筒體轉(zhuǎn)速與鐵精礦所含水份密切相關(guān),過濾機(jī)轉(zhuǎn)速越慢,產(chǎn)品的真空過濾時間相對長,過濾的效果較好。如果過濾機(jī)轉(zhuǎn)速過高,不僅產(chǎn)品水份大,而且由于真空時間短而濾餅過薄,從而導(dǎo)致生產(chǎn)效率低,但是如果轉(zhuǎn)速過低,生產(chǎn)能力也會下降。因此,只有適宜的轉(zhuǎn)速,才能滿足生產(chǎn)和脫水的需要。
在確保鐵精礦和金屬回收率的前提下,采用新的分級工藝,提高分級效率,減少過磨,從而相應(yīng)減少過濾給礦中的細(xì)粒級含量。
發(fā)現(xiàn)過濾機(jī)的真空度低時,應(yīng)對噴射泵、真空管路、過濾介質(zhì)進(jìn)行檢查,查看給礦量是否充足,分礦是否均勻,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。對于過濾機(jī)讀表真空度很高,但是生產(chǎn)效率低,產(chǎn)品水份大的情況,應(yīng)檢查清洗再生區(qū)的清洗情況及介質(zhì)的使用時間。
對過濾機(jī)棉綸過濾布的清洗一定要及時,清洗時要加大水壓和清洗的風(fēng)壓。很多現(xiàn)場操作一般不開清洗風(fēng)壓,導(dǎo)致清洗效果不好,濾布的再生利用率很低,這種錯誤的操作方法要及時糾正。
另外濾布的使用周期一般為三個月,到期就要及時更換,不到更換周期,濾布出現(xiàn)破損的應(yīng)及時修補(bǔ)。修補(bǔ)方法通常采取撬起二、三道鐵絲,在下面墊薄膠皮,補(bǔ)丁不能過大,以免減少過濾機(jī)的有效面積。
在加大清洗過濾機(jī)介質(zhì),提高生產(chǎn)效率,滿足處理礦量的前提下,過濾機(jī)轉(zhuǎn)速相應(yīng)越慢越好,應(yīng)掌握在0.5~1.5r/min,不宜再快,應(yīng)根據(jù)當(dāng)時來礦量和物料性質(zhì)作適當(dāng)調(diào)整。
以上介紹了鐵精礦過濾脫水效果的影響因素及解決措施,當(dāng)鐵精礦過濾脫水效果不理想時,工作人員要仔細(xì)分析其產(chǎn)生的原因,對癥下藥,切不可盲目操作。同時在實(shí)際生產(chǎn)中要重視過濾脫水設(shè)備的日常維護(hù)和檢修,保證整個選礦廠的平穩(wěn)運(yùn)行。
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